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停产整备 事半功倍

发稿时间:2006-3-23 18:20:59  阅读人次:

 
 

  西露天煤矿于1958年建矿,是一座山坡一凹陷相结合的露天煤矿,现在的年采剥总量为600万立方米。采用单斗电铲采装,汽铁联合运输,电铲排土的生产工艺。生产系统全天24小时不间断倒班作业,除每年五·一、十·一和春节有几个小时的集中停电检修外,采运排三环设备什么时候发生故障,什么时候组织抢修,爆破作业和铁道、架线、输电线路的维修和移设等杂作业工程也都集中在白班完成。四十多年来始终如此循规蹈矩、周而复始。但伴随着采场的不断延深和机电设备的逐渐老化,许多问题随之暴露出来,致使生产系统的运营效率明显下降。其具体表现一是白班的各种维修和杂作业工程与生产的矛盾突出,维修和杂作业工程总是在生产过程中中断作业,经常互相推诿、扯皮,结果往往是该干的维修、杂作业工程不能顺利完成,产量还不能达到预期的目的。有统计数据表明:每天上午四个小时(7:30-11:30)占用全天时间的16.7%,而完成的产量却只占全天的6%。二是由于维护、检修不能及时到位,造成设备故障率很高,效率低下,铁道、架线质量不能保证,脱轨、刮弓子等事故频繁发生,破坏了正常的生产秩序。
  鉴于以上弊端,西露天矿自2002年末开始酝酿生产系统工作制度的改革,经多次实地考察和反复研讨、论证,于2003年3月20日出台了停产整备工作制度。即每天上午的7:30-11:30全面停产,进行生产整备。要求对生产有影响的铁道、架线整修、杂作业工程必须集中在停产时间内完成,大型设备的操作人员、维修电钳工等要利用停产整备时间对设备进行检查、维护、保养。其它二十小时进行正常生产。为了使这项制度真正落实到位,矿里及时制定了相应的配套措施,一方面重新制定了中断影响时间的考核办法,特别是对发生在正常生产20小时之内的中断影响加大考核力度,另一方面强化了管理人员下现场制度,要求全矿生产科室和生产厂段的管理人员必须每天坚持下现场,对“停产”期间的各项工作重点监督、检查,以确保“磨刀不误砍柴功”,通过4小时的整备换取其余20小时更高效率的生产。这种工作制度实施以来,有效解决了许多原制度中存在的矛盾,大大提高了生产系统的运营效率,取得了理想的效果。

  一、中断影响大幅度缩减,采剥两量不断攀升。
  该制度实施后,所有维修与杂作业工程都在整备期间完成,使其与生产之间的关系达到对立的统一。两年来,共发生中断影响时间1188345分钟,平均每年影响时间为594172分钟,比实施停产整备制度前二年平均值1314375分钟减少了720230分钟,降低了54.79%。其中仅电缆影响时间一项就下降了80%之多,爆破工作由于全部集中在整备时间完成,在火药供应及时的情况下,放炮警戒影响时间为零。实施停产整备两年的时间里,采煤完成287.54万吨,平均每年143.77万吨,比实施停产整备制度前二年的平均产量115.57万吨超产28.3万吨,剥离完成了1156万立方米,平均每年578万立方米,比实施停产整备制度前二年平均值506万立方米。超剥72万立方米。
  二、主要机电设备故障率明显下降,效率逐渐提高。
以采掘段为例,针对停产整备,实施了大型设备白班机长制,维护电钳工归到设备上跟机作业,由机长统一指挥,并随之出台了停产整备工作票制度,规定了设备操作和维护人员在停产整备时间的工作责任,并逐天填写,量化考核,使操作与维护人员结成了有机的利益共同体,责任意识大大提升。运输段在五三0站设置了检修点,随时处理电车故障,改变了以往电车入库检修的繁琐做法,为生产节约了大量时间。同时加强了领导干部下现场力度,段队两级班子成员不分节假日,每天上午坚持深入生产一线,到设备、到站房、到班组,靠前指挥,狠抓停产整备期间的工时利用。由于有了充分的维护保养时间和与之相适应的机制,主要设备的状态有所好转,保证了生产过程中的出动,并且效率不断提高,采剥电铲的故障率由同期的9.24%下降到6.38%,效率提高12.66%;电机车故障率由7.48%下降到3.00%,效率提高了11.16%。2003年以来,主要机电设备效率以每年20%以上的速度提升,在封存了3台电铲,16台自翻车的情况下,采剥任务仍然实现了较大幅度的超产。

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 来源 作者:苖化雨
 
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