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调整工艺,优化结构,风水沟矿走内涵增效之路

发稿时间:2006-3-18 10:24:11  阅读人次:

 
 
  通过大规模的技术改造,风水沟矿年原煤生产能力已达到210万吨。在生产能力已经核定的前提下如何实现经济效益的持续增长,风水沟矿采取了调整生产工艺,优化产品结构,走内涵增效的做法。
  经过调研和论证,该矿确定了提高效益的三条途径:一是通过提高煤质、提高块煤率,走内涵增效的发展道路;二是通过生产工艺的改进,实施减面提效,走出去,闯市场,赚取利润;三是减少损失浪费,实现节支增收。在具体工作中,该矿一是合理调整生产布局,奠定稳产高效基础。以提高资源回收率、减面提效为目标,在厚煤层探索使用综放工艺,解决煤柱回收问题,提高回采率,降低掘进率,推广锚网支护工艺。下半年取消炮采队,彻底结束炮采的历史,提高采煤机械化整体水平;二区小综采向小采高发展,力争采到1.4米左右煤层,延长二采区服务年限;在掘进方面继续加快高效掘进队建设,推广使用综掘设备,打破两个采区掘进队编制界线,根据需要统一调配。继续实施减队缩编,增加锚网巷道数量,提高掘进效率。二是对各个生产环节进行进一步的优化改造。按照本质安全型矿井要求,消除系统不稳定因素、淘汰落后的工艺设备、探索推广先进技术。遵循系统性、科学性、程序性论证的原则,在设备设计、选型、选厂、采购、安装等一系列环节上达标准,并对原有设备中存在的问题进行彻底排查,集中整治,特别是从根本上解决机电设备事故率高,保护装置不全的问题。该矿确立了全年4小时以上的中断事故率降到2%以下,向零缺陷、零隐患、零事故迈进的目标。三是优化产品结构,实施“内涵增效”。全方位、多层次提高块煤率和产品质量,以不同产品满足不同市场需求,提高和扩大市场占有份额和销售份额,实现不增产量增效益。具体要求是从工作面抓起,在选煤运输环节上保证,层层落实煤质责任,在更大范围内推广使用螺旋溜子槽、博后筛等新型设备,不断提高原煤块率。
  该矿还在保证正规循环生产下功夫,超前思考在调整生产格局,改进生产工艺同时带来的问题,研究配套的解决办法和方案,从熟悉设备性能、提高人员素质等方面做好准备,保证各项工作有序进行。
 
 
 
 来源平庄矿工报 作者:刘井林
 
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